總裝車間。
光榮完成最大壽命試車,這臺發動機在這里順利完成分解,整臺發動機已經完全分解成為零件狀態,一個個的零件,擺滿了很多張檢驗臺,不少零件,看上去烏七八黑。
零件沒有經過清洗,又經過四千多個小時的試車,零件能光亮如新才是怪事了,李天峰和丘文安,以及一大幫工藝人員,設計人員,大家一起走到這幾張檢驗臺的前面,看到這些零件,李天峰點一點頭。
大家也不用李天峰吩咐,自然知道自己要做什么,在檢驗人員的配合之下,大家開始檢查零件,將尺寸測量出來,一一記錄在專用表格上。
除了尺寸記錄,還將零件用高清晰照相機一一拍照,一些重點零件,還要拍好幾張照片,從不用的方向進行拍照,將一些磨損部位,出現異常的部位清晰的拍下來。
這些照片,將是重要的,非常珍貴的資料,將和這些尺寸記錄一起,嚴密的保存起來。
李天峰此次過來,自然不是看大家工作的,李天峰是準備親眼看一看一些重點零件的磨損情況,這臺發動機經過四千多個小時的試車,零件狀況怎么樣,李天峰需要掌握第一手資料。
需要看哪些零件,哪些零件沒有必要看,李天峰心中知道得清清楚楚,來到檢驗桌旁邊,李天峰在其中一張桌子旁坐了下來,這張桌子上,擺了這臺發動機上一系列的軸承。
由于技術封鎖,進口的高質量軸承一般難以購買得到,即使能買到少量,也一般是價格高昂。且供應還不穩定,于是,渦軸d發動機上采用的軸承基本上都是國產化。
因為采用的軸承為國產軸承,質量稍差,雖然在發動機的設計進行了充分的考慮,如進行最合理最充分的滑油潤滑。采用較低的滑油溫度,加大滑油的循環速度等等。
但是,這些軸承的壽命還是無法達到李天峰心目之中的理想要求,還沒有看這臺發動機經過四千多個小時試車之后的各軸承,各零件的情況,李天峰已經心中有譜,如果李天峰推測沒有出錯的話,正是因為這些軸承首先出了問題,這臺發動機的此次試車的最大壽命是4685小時。不然,可能壽命時間會更長,超過5000小時都有可能。
一些比較大的軸承,此時并不是整體狀態,而是零件狀態,滾軸,軸承內外環等已經分開,李天峰拿起其中一個主要軸承的滾珠。認真的看起來。
如果是新軸承的滾珠,那是非常光亮的。滾軸表面沒有一點瑕疵,全是金屬的光澤,且因為滾軸表面太光滑,幾乎是鏡面,故光線還會出現鏡面反射,看上去有一些部位是黑色的。
李天峰非常有經驗。拿起這顆滾軸,認真的看了起來,經過這么長時間的試車,滾軸表面已經出現微小的麻點,這是滾軸出現了疲勞磨損。表面出現了金屬剝落。
看了好幾顆滾珠,情況基本都差不多,接著,又看了這個軸承的內外環,尤其是重點看了軸承內外環上滾軸跑道的情況,也是一樣,已經出現麻點。
接著,李天峰看了好幾個軸承,都出現了不良磨損,不少滾珠表面出現了麻點,李天峰點一點頭,心中有數。
果然,果然是軸承首先出現了問題,不然,這這臺發動機的最大壽命時間還會更長。
軸承的質量如此,那就只有兩種辦法,最有效的辦法就是提高軸承的質量,但這一點估計很難,天峰科技公司又不生產軸承,而國內那幾家軸承大廠,要短時間內提高航空軸承的質量,估計不現實。
第二種辦法,那就是發動機每次大修的時候,對大部分的軸承進行換新,換上全新的軸承,這樣做,最簡單,也最能保證發動機后續的使用,但是,成本比較高。
在國外,航空工業發達的國家,航空發動并不是每次大修就更換軸承,但天峰科技公司沒有辦法,如果沒有高質量的航空軸承,那只能每次發動機大修,就全面更換這臺發動機的軸承。
國內大部分航空企業都是這樣做的,如e廠的各類航空發動機,每次大修的時候,就要更換不少的軸承,從而保證發動機大修之后的使用壽命和質量。
當然,發動機達到使用壽命期限,返回工廠進行大修,也是更換不少零件的,有必換件和偶換件之分。必換件顧名思義,就是必須要更換的零件,一般來說,螺絲螺帽等是必須更換的,還有一部分就是容易磨損的零件,也是必須跟換。
偶換件,顧名思義,就是偶然才更換的零件,并不是必須更換的零件,是視發動機零件的使用狀況,根據實際情況更換的零件。
看完軸承,李天峰心中想道,在沒有高質量航空軸承的情況之下,渦輪軸d發動機每次大修,必須對大部分的軸承進行更換。
接著,李天峰又看了不少重要零件,尤其是那些容易出現磨損的零件,看完這些零件,李天峰滿意的點一點頭,整體來說,情況完全在預料的范圍之內,整體情況還算好。
同時,這也說,渦軸d發動機不管是發動機設計,還是零件的加工質量,都是非常優良的。
掌握了第一手資料,看了不少零件的情況,李天峰又看了幾個滑油過濾器,每一個滑油過濾器,多少都出現了金屬屑,這是零件磨損,尤其是軸承磨損剝落下來的金屬屑。
航空發動機的滑油系統,是一個獨立的循環系統,航空發動機的滑油也是循環使用的,滑油泵將滑油從滑油箱之中抽出來,通過各管路送至各個需要潤滑的部位,潤滑之后,滑油又被送回滑油箱。
這就有一點像人體的血液循環系統,人體的血液也是循環使用的,心臟就像滑油泵,血管就像滑油管路。
滑油在航空發動機之中循環使用,起到潤滑作用的同時,如果零件出現磨損,有細小的金屬屑出現,這些金屬屑在進過滑油過濾器的時候,將被過濾下來,被過濾器之中的細密的過濾網攔下來,金屬屑就會聚集在過濾器之中。
航空發動機在外場使用,外場維護人員檢查發動機的時候往往要拔出過濾器,看一看過濾器之中是否有金屬屑或異物,如果有這些東西,說明發動機就有問題了,就必須找出出現這問題的根源。
李天峰仔細的看了這幾個滑油過濾器,看得非常仔細,甚至還拿著放大鏡,仔細的看了這些金屬屑,有經驗的人,通過看這些金屬屑,能判斷出這些金屬屑來自這臺發動機的那些零件。
基本上全是軸承上因為磨損而剝落的金屬屑,李天峰心中想道。
旁邊,丘文安也拿著放大鏡,手電筒,看得非常專注,丘文安還帶了筆和紙,看一看,還不時的記錄一些東西。
那些技術人員,檢驗人員,則在不時的拍照,認真的測量各零件的情況,將這些詳細的記錄下來,大家認真工作,一片忙碌。
總體來說,這臺發動機經過四千多小時最大壽命試車,情況還算比較好,各零件的表現,基本在讓人滿意的范圍之內,唯一美中不足的是這些國產軸承表現稍差。
李天峰在總裝車間呆了半天,認真的看了不少的零件,而丘文安則在總裝車間呆了好幾天,很多零件,丘文安都認真的看一看,并做了詳細的記錄。
天峰科技公司的渦軸d發動機源源不斷的送往直升機制造廠,庫存的兩百多臺發動機終于被全部送走,偌大的倉庫,又空曠起來,而直升機設計所,制造廠,此時的壓力是最大的。
武直十的升級已經迫在眉睫,設計所方面開足馬力,武直十的裝甲方案已經首先完成升級,全面加固厚實的裝甲,能完全抵御30毫米機炮的打擊,因為裝甲升級,武直十的外觀也進行了相應的變化,外觀上看,更加的威猛,充滿剛毅的線條,也更加美觀。
武器優化設計也在進行,加裝雷達方案也在進行,武直十的雷達進行升級換代,雷達更加的先進,更加復雜,重量也將相應增加至少兩、三百公斤。
天峰科技公司也并沒有停息,渦軸d發動機的生產,每月安80臺左右的產量平穩進行,軍方的軍用卡車,按照當初的訂貨協議,每月從天峰科技公司運走50臺渦軸d發動機。
時至12月份,偌大的試車車間倉庫又存放了數十臺渦軸d發動機,李天峰并沒減速生產,李天峰知道,國內渦軸d發動機的需求量應該在2000臺以上,沒有達到2000臺之前,自己可以放心的進行生產。
辦公室之中。
李天峰正在親自收拾幾份資料,這幾份資料整理好,裝好,放進自己的包中,受直升機設計所和制造廠的聯合邀請,李天峰將去參加一個專門的技術研討會,關于武直十的技術研討會。
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